ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТАМИ (КОРОЛЕВ), 2 ноя - РИА Новости. Бортинженер Международной космической станции (МКС) Александр Калери не знает причины нестабильной работы системы автоматического сближения и стыковки "Курс" и пристыковал 30 октября космический грузовик "Прогресс М-08М" в ручном режиме согласно полученному указанию из ЦУПа. Об этом Калери сообщил во вторник, отвечая по телефону на вопрос РИА Новости с борта МКС во время телесеанса связи.
Решение о переходе на ручной режим стыковки при подлете грузового корабля "Прогресс М-08М" к МКС в минувшую субботу было принято по причине "небольшой болтанки", сообщил ранее журналистам пресс-секретарь Роскосмоса Александр Воробьев.
"Я получил указание Центра управления полетами перейти на ручное управление, что я и сделал: а что произошло с "Прогрессом" лучше спросить у специалистов на Земле", - сказал космонавт.
Причиной принятия решения о переходе на ручной режим стыковки космического грузовика "Прогресс М-08М" с Международной космической станцией (МКС) 30 октября послужили помехи в радиотехническим тракте автоматической системы сближения "Курс", сообщила ранее РКК "Энергия".
Для выяснения причин случившегося еще в пятницу, сразу после завершения стыковки, была сформирована техническая комиссия, специалисты которой выясняют причины происшедшего, уточнил РИА Новости в понедельник руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев.
Транспортный корабль доставил на станцию около 2,6 тонны грузов: запасы топлива, воды, пищи (в том числе и свежие продукты), кислород, научную аппаратуру и оборудование для систем российского сегмента МКС, а также посылки для экипажа, в том числе подарки к Новому году.