МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Начался второй из двух запланированных маневров по увеличению средней высоты орбиты полета Международной космической станции (МКС) с помощью пристыкованного к ней европейского грузового корабля ATV-3 "Эдоардо Амальди", сообщил РИА Новости представитель ЦУП.
"Двигатели корабля ATV-3 были включены в 17.17 мск. Как ожидается, они проработают 2088,5 секунды (почти 35 минут). МКС в результате этой операции получит импульс 4,9 метра в секунду, средняя высота орбиты станции составит 420,6 километра", - отметил собеседник агентства.
Первый раз двигатели были запущены в 13.45 мск. Они проработали 384 секунды, в результате чего средняя высота орбиты полета МКС увеличилась до 414,8 километра.
Ранее европейский грузовой корабль ATV-3 "Эдоардо Амальди" в ходе первого из двух маневров увеличил среднюю высоту полета Международной космической станции (МКС) до 415 километров, сообщил РИА Новости представитель ЦУП.
Следующая плановая коррекция орбиты станции запланирована на 12 сентября, добавил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что 15 августа коррекция орбиты МКС с помощью европейского грузового корабля ATV-3 "Эдоардо Амальди" прошла не в полном объеме. Двигатели корабля отработали меньше положенного времени и автоматически отключились, в результате высота орбиты МКС увеличилась лишь на 5,1 километра вместо расчетных 7,7 километра.
Как сообщало Европейское космическое агентство (ЕКА), сбой при попытке поднять высоту орбиты МКС был связан с сигналом о превышении температуры, полученном с одного из двигателей корабля. По данным ЕКА, для коррекции использовались два из четырех двигателей "грузовика". При этом "командовала" операцией электроника МКС. После того как приращение скорости достигло 2,9 метра в секунду, операция была прекращена по команде компьютера МКС. Команда на выключение двигателей была передана автоматикой европейского корабля, которая среагировала на сигнал о превышении температуры с одного из двигателей "грузовика", который в этот момент не работал. Автоматика МКС, которая управляла подъемом орбиты, в ответ прекратила операцию.
Представитель ЕКА сообщил РИА Новости, что в настоящее время продолжается расследование инцидента, специалисты изучают как причины ложного сигнала с температурного датчика ATV, так и причины, по которым автоматика МКС прекратила операцию по подъему орбиты.
Операция по коррекции проводилась в целях формирования орбиты МКС перед спуском на Землю пилотируемого корабля "Союз ТМА-04М" (запланирован на 17 сентября) и полётом корабля "Союз ТМА-06М", который намечен на 15 октября.
На корабле "Союз ТМА-04М" с МКС на Землю должны вернуться космонавты Роскосмоса Геннадий Падалка и Сергей Ревин, а также астронавт НАСА Джозеф Акаба.
В середине октября на корабле "Союз ТМА-06М" на станцию отправятся космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Евгений Тарелкин, а также астронавт НАСА Кевин Форд.